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仪表现场案例分析:气动阀门故障影响生产正常进行
  • 发布日期:2017-04-05      浏览次数:2168
    • 工作中,我们往往会遇到很多仪表运行故障,发现故障并解决故障是我们首要目标和任务,那么如何快速提升自身判断故障的能力,和解决故障的能力呢?本文重点分享仪表故障案例,其中包括故障现象,判断思路,以及解决办法,帮助大家快速提高判断故障和解决故障的能力。

       

      1. 故障发生装置: PVC一车间

      2. 设备编号(工位号):TV-P102

      3. 故障发生时间:2015年6月

      4. 设备点名称:PVC聚合装置气动薄膜调节阀TV-P102

      5. 故障类别(是否频发性故障及该点的稳定性描述):气动薄膜调节阀TV-P102原来一直使用仪表的调节阀,自2013为了扩能改造阀门口径由原来的DN150阀门改为DN200的SAMSOM的气动薄膜调节阀,该阀门自安装以来,运行稳定。

      6. 故障出现点所涉及到的工艺、工况介绍:气动薄膜调节阀TV-P102调节循环水的流量来控制1号聚合釜釜底温度。循环水温度不高,但压力有6公斤左右,所以在检修时注意防水。

      7. 故障出现的过程描述:2015年6月24日PVC中控人员反应,调节阀TV-P102在使用时突然关闭,造成1号聚合釜釜底温度快速升高至80度左右,工艺操作人员迅速赶到现场打开旁路,避免一号釜聚合物聚合。工艺人员要求仪表维护人员尽快处理故障。

      8. 故障原因分析和判断思路:仪表维护人员接到指令,办理好相关作业票正后,马上到处理故障。经仪表三班维护人员来有玉曹*检查,阀门全关的原因为阀门定位器内主杠杆出现故障,造成定位器无输出。

      9. 故障的有效处理办法:

        为了保证生产连续运行,决定在线更换新的阀门定位器。更换步骤如下:

      • 工艺操作人员根据1号聚合釜釜底温度的变化,手动调节旁路阀。

      • 保证生产的需要。

      • 主控操作人员将TT-P102打到“手动”调节状态,并将MV值等于零。

      • 记下原定位器反馈杆的位置,并作标记,取下定位器。

      • 装上新的定位器,并将反馈杆调制作标记的位置。

      • 接上信号线,此时MV值为零。此时自整定阀门定位器,观察阀位。

      • 调整结束后,让主控操作人员将TT-P102切换到“自动”状态,实现无扰动切换。满足工艺生产要求

      11、故障防范和改进措施:

       阀门定位器因自身质量和外部环境等原因,时常出现失控问题,作为仪表维护人员应采取以下防范措:1.加强巡检,定期清洗和自整定尤其在大检修期间。2.对经常出现问题的定位器试着改为其他型号的定位器。3.对一些重要控制点的定位器要定时更换。